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Φ450 mm水平軋機(jī)軸承密封結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

作者: 瀏覽:344 發(fā)表時(shí)間:2023-08-28

摘  要:為了防止氧化鐵皮和冷卻水進(jìn)入軋機(jī)軸承,對(duì)高線軋機(jī)粗軋機(jī)組Φ450mm水平軋機(jī)軸承密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后軋輥承密封結(jié)構(gòu)采用2種密封組合,即徑向間隙迷宮密封和骨架油封,提高了密封效果,使軋機(jī)事故減少,成本降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。


關(guān)鍵詞:高速線材軋機(jī);軋輥軸承;密封;結(jié)構(gòu)改進(jìn)


1 概述

新余鋼鐵有限責(zé)任公司第一線材廠高線生產(chǎn)線是1991年從西班牙引進(jìn)的二手設(shè)備,經(jīng)改造后建成 的半連續(xù)式高速線材生產(chǎn)線,1993、1994年對(duì)精軋機(jī) 組采用北京鋼鐵設(shè)計(jì)研究總院研發(fā)的45°無(wú)扭高速線材精軋機(jī)組進(jìn)行了技術(shù)改造?成品終軋速度為50m/s,年生產(chǎn)能力達(dá)到60萬(wàn)t以上。Φ450mm和Φ350mm水平粗軋機(jī),轉(zhuǎn)速較慢?軸承迷宮密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,熱軋時(shí)?軋輥用水冷卻?大量冷卻水和氧化鐵皮粉末從迷宮密封處進(jìn)入軋機(jī)軸承,軋輥軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)嚴(yán)重污染,油質(zhì)惡化,性能衰減,磨損加劇,嚴(yán)重影響了軋機(jī)軸承的使用壽命。



2 改進(jìn)方案

為了解決Φ450mm軋機(jī)軸承裝置進(jìn)水進(jìn)氧化鐵皮等臟物的問(wèn)題,對(duì)軋輥軸承密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,以查找原因,尋求對(duì)策。密封不良是軋輥軸承損 壞的一個(gè)主要原因,如果外界污物侵入軸承座內(nèi),***先污染的是靠近外側(cè)的潤(rùn)滑脂,使軸承零件表面出現(xiàn)磨損,隨著污物的增加磨損面會(huì)逐漸擴(kuò)大,沿圓周方向形成裂紋并逐漸擴(kuò)展,***終使套圈開裂,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)報(bào)廢軋輥及軸承座等相關(guān)部件。

軋輥軸承采用四列圓柱滾子軸承(FC5678220)配裝止推軸承(深溝球軸承6052)。徑向負(fù)荷與軸向負(fù)荷分別由兩種軸承承擔(dān)各自發(fā)揮其特性軸向間隔小有利于軋材精度的提高,四列圓柱滾子軸承內(nèi)外圈可分離互換,使軋輥安裝、拆卸方便,內(nèi)圈與輥頸緊配合,避免產(chǎn)生“爬動(dòng)”,維修檢查容易。軋輥在裝配時(shí)(圖1),防水套(6)與軋輥(1)同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng),而內(nèi)側(cè)壓蓋(5)則固定在軸承座(4)上。迷宮式密封裝置為防水套與內(nèi)側(cè)壓蓋間兩次互相鑲嵌成迷宮狀,防水套槽與內(nèi)側(cè)壓蓋突出部分必須有一定的間隙,以免兩者間相碰。軸承油脂潤(rùn)滑,軋機(jī)用的自然冷卻水,經(jīng)迷宮間隙,沖走軸承內(nèi)的油脂,并將氧化鐵皮帶入軸承內(nèi),造成軸承缺油,***終出現(xiàn)卡死燒損現(xiàn)象。軸承密封結(jié)構(gòu)不合理,使得密封性能達(dá)不到生產(chǎn)要求。


圖片

根據(jù)特殊的工況條件,對(duì)軋輥軸承采用了2種密封組合,即徑向間隙迷宮密封和骨架油封。改進(jìn)時(shí)(圖2),保留原迷宮式部分結(jié)構(gòu),即內(nèi)側(cè)壓蓋(5)與防水套(7)的一次鑲嵌,鑲嵌的間隙很小,為1.5mm,并加長(zhǎng)防水套的外圓舌邊尺寸進(jìn)行更有效的防水,J型油封(6)安裝在內(nèi)側(cè)壓蓋內(nèi)孔與防水套外圓之間,J型油封可以將壓蓋與防水套的間隙完全封住,杜絕或減少了水和氧化鐵皮進(jìn)入軸承內(nèi)。J型油封具有耐磨、價(jià)格便宜,易安裝等優(yōu)點(diǎn)。


3  使用效果及經(jīng)濟(jì)效益

改進(jìn)后的軋輥軸承裝置于2003年初陸續(xù)投入使用,六七月份全面在粗中軋機(jī)(共14架)上使用后,“燒輥”次數(shù)大為降低,有的軋輥到了軋制噸位下線后,解體檢查軋輥軸承使用情況,其表面非常干凈,基本上沒(méi)有水珠和氧化鐵皮等雜質(zhì),軸承還可繼續(xù)使用。2002年和2003年的8~12月的產(chǎn)量分別為23萬(wàn)t和26萬(wàn)t。其“燒輥”情況見表1。


圖片

改進(jìn)后的密封結(jié)構(gòu),安裝簡(jiǎn)便快速,密封效果良好,“燒輥”現(xiàn)象大為減少,降低了軸承和軋輥的消耗,減少了處理更換軋輥的時(shí)間,提高了軋制生產(chǎn)作業(yè)率。僅減少和節(jié)約軸承消耗,每年的經(jīng)濟(jì)效益在120萬(wàn)元以上,因減少“燒輥”,減少更換軋輥時(shí)間,提高設(shè)備有效作業(yè)率,每年可增產(chǎn)3萬(wàn)t以上。

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